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【主業(yè)精強怎么干】檢修辦:修舊利廢控成本 精益檢修增效益
2022 年是公司穩(wěn)生產(chǎn)、優(yōu)布局、強基礎(chǔ)、謀長遠的攻堅年,也是公司成熟企業(yè)建設(shè)鞏固提升、打造“安全高效、創(chuàng)新提升、穩(wěn)定和諧、基業(yè)長青”企業(yè)愿景的重要一年。生產(chǎn)中心檢修辦積極落實公司“11237”成熟企業(yè)鞏固提升年行動,以“起跑就是沖刺,開局就是決戰(zhàn)”的緊迫感,細致謀劃,奮力進取,圓滿完成了各項春節(jié)預(yù)定大修工作。在做好設(shè)備檢修維護的基礎(chǔ)上,部門全體人員創(chuàng)新思路,發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢,采取多項措施,奏響了“修舊利廢”的協(xié)奏曲,演繹出“降本增效”的新氣象。
一、 挖掘修舊利廢深度
通過深入了解設(shè)備結(jié)構(gòu)和運行原理,提升人員技術(shù)水平,修舊利廢深度得到進一步挖掘。春節(jié)檢修期間,對損壞的#2機排汽逆止門、除氧器高加疏水逆止門及#2排汽電動門采取更換銷軸,重新鑄造連接件,重點加固磨損部位等方式進行修理,節(jié)省費用約65000元。對汽機給水泵換熱器進行修復(fù)并定期沖洗,延長設(shè)備壽命,共節(jié)省材料及人工費約20000元。針對河水泵出力異常偏低缺陷,通過重新對接管路,增加固定螺栓等方式,恢復(fù)了#3河水泵的正常運行狀態(tài),比之前每小時增加了約400立方米輸水量,工作效率得到大幅提升。針對鍋爐及汽機系統(tǒng)各處內(nèi)漏閥門,采取更換填料、現(xiàn)場研磨等方式修復(fù)閥門12個,更換19個,跑冒滴漏得到有效治理。
二、 擴展自主維修廣度
通過合理安排檢修工作計劃,提高人員工作效率,推動一批外委的工作逐步向自主檢修轉(zhuǎn)變。春節(jié)期間, #3、#4、#5鍋爐爐膛清灰、脫硫塔泥漿清理等耗時費力工作全部改為自主施工,共計節(jié)省人工約267個。在緊張忙碌的#2汽輪發(fā)電大修之余,機務(wù)檢修一班問效率要時間、加班加點完成了乙碎煤機錘頭、錘臂、錘軸、反擊板、襯板等零件的更換及交叉篩篩片組裝及更換工作。經(jīng)試運行,設(shè)備運轉(zhuǎn)狀態(tài)良好。該項工作改為自主施工后,每次可節(jié)省人工約40個,節(jié)省人工費、調(diào)試費等約28000元。機務(wù)檢修二班自主施工開展混床陰陽離子交換樹脂更換工作,通過合理安排工序,僅用時兩天即可完成一臺設(shè)備更換工作,大幅縮短了維修工期,有力保障了設(shè)備運行安全穩(wěn)定。
三、 提升技改增效力度
檢修人員充分發(fā)揮現(xiàn)場優(yōu)勢,對不合理、不高效、不節(jié)省的設(shè)備和工藝環(huán)節(jié),進行細致了解和探究,商討改良方案,積極進行技術(shù)改造。春節(jié)大修期間,完成了#5爐催化劑安裝工作,將原設(shè)計的“SNCR”脫硝工藝升級為“SNCR+SCR”綜合脫硝方式,提高了脫硝效率,經(jīng)初步估算,每年可節(jié)省氨水約250噸。開展鍋爐保溫專項整改活動,針對鍋爐過熱器集箱表面溫度偏高的隱患,檢修班對開裂的鋁皮和老化的保溫棉進行重新整理包裹,保溫隔熱性能得到明顯提升,表面溫度下降明顯,鍋爐熱效率進一步提高。鍋爐檢修班針對積灰及灰渣處理耗時費力的問題,開展煙道浮灰再利用改造。將二次風引入煙道灰斗,清灰期間利用風將浮灰吹入除塵器,過濾收集后輸送至灰?guī)?。既減少了積灰固廢的產(chǎn)生,又節(jié)省了轉(zhuǎn)運處理的費用,同時還將浮灰轉(zhuǎn)化為可出售的灰料,創(chuàng)造了利潤。該項改造在#1爐試用期間,將廢灰由20車減少至2車左右,效果顯著。
下一步,檢修辦將在公司黨委領(lǐng)導下,做好本職工作的基礎(chǔ)上,繼續(xù)加大節(jié)支降耗,增盈創(chuàng)效力度,做好設(shè)備建檔及全生命周期管理工作,努力實現(xiàn)精益檢修,精準檢修,為公司成熟企業(yè)鞏固提升工作貢獻檢修力量。